回火温度的高低对大直径不锈钢管氮化有很大的影响

氮化后的零件,一般情况下不再经过其他加工,因此常是最后一道工序,现以38CrMoAI大直径不锈钢管氮化主轴为例,它的工艺路线是:备料呻锻造斗正火。粗车(留精车量4-5毫米)÷调质(割样品检查金相)_精车(留磨量0.9 -10毫米)寸消除应力斗粗磨(氮化段留磨量0.0 8-0.10毫米)非氮化处不磨或镀镍或镀锡)寸氮化-芈精磨、超精研磨到尺寸.非氮化面的防护镀层,也可以在精车之后。

消除应力(又称稳定回火),氮化前应尽量消除机械加工过程中产生的内应力,以稳定零件尺寸.如果精度要求很高,消除应力处理可增加到二次.消除应力的温度均应低于回火湿度,保温时间比回火时间要长些,再缓慢冷却到室温。大直径不锈钢管调质处理是氮化前一道重要的预备热处理工序.调质处理的淬火和回火规范对氮化质量有很大影响。38CrMoAl淬火温度930-950,淬火后的硬度日B430-480

如淬火保温时间不够或温度太低,以致铁素体未能完全溶入固溶体中,氮化时表面有游离铁素体存在,与脱碳一样,可使氮化层的脆性大为增加.相反,如淬火温度过高,奥氏体的晶粒变粗,氮化物优先沿晶界伸展,在氮化层中呈明显的波纹状或网状组织.

回火温度的高低对氮化有很大的影响.回火温度决定调质后钢的硬度。回火温度愈高钢的硬度愈低,大直径不锈钢管基体组织中碳化物的散度愈小,则氮化时,愈有利于氮原子的渗入,氮化层深度也较深;在同一氮化条件下,钢的硬度决定氮化层的硬度;随回火温度的升高钢的硬度和氮化层的硬度都随着降低.

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